干熄焦車間2018年工作總結(jié)及2019年工作計劃(工藝部分)
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2018年,干熄焦車間在公司領(lǐng)導的帶領(lǐng)下,在各職能部門的大力支持下,車間上下嚴格執(zhí)行公司及生產(chǎn)調(diào)度會指示精神,始終堅持“安全第一,預防為主,綜合治理”的安全生產(chǎn)方針,堅持安全、生產(chǎn)兩手都要抓,兩手都要硬的指導思想,圓滿完成了2018年的生產(chǎn)目標任務,取得了一定的成績,同時在干熄焦的連續(xù)生產(chǎn)中也暴露出一些問題。現(xiàn)將車間2018年的工作匯報如下:
一、生產(chǎn)管理:
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生產(chǎn)情況柱形圖分布與分析(考核項目):
(1)干熄爐數(shù)(月度)
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(2)排焦量
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(3)產(chǎn)汽量
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(4)發(fā)電量
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(5)耗電量
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(6)除塵灰
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數(shù)據(jù)分析:
(1)干熄全年累計干熄96960爐,年干熄率89.22%。其中四月低五月份初進行了2#爐定修用時30天,九月份進行了1#爐大修,用時30天。車間除因環(huán)保檢查,定修影響生產(chǎn)外,還有因旋轉(zhuǎn)密封閥卡塞(多數(shù)為鐵器卡塞),煉焦車間故障檢修等引發(fā)的情況。從柱形圖來看,2018年全年生產(chǎn)相對平穩(wěn)。從全國干熄率來看,190T/H*2的項目,我們?nèi)〉昧瞬诲e的成績。
(2)發(fā)電量,主要受LNG開車的影響,車間的蒸汽主要在確保LNG生產(chǎn)的同時,再考慮發(fā)電。由于燃氣鍋爐因環(huán)保原因,只能緊急備用,車間需要將45t/h的高壓蒸汽分出減溫減壓外公到公司的中壓和低壓系統(tǒng)。同時二期發(fā)電一是作為備用,二是受公司電路的影響,最大發(fā)電負荷1.1萬千瓦時,在LNG不生產(chǎn)時,存在大量的高壓蒸汽浪費現(xiàn)象。這是車間計劃在2019年進行蒸汽綜合利用需要進行重點考慮的部分。
(3)11月份,12月份,除塵灰增加明顯。這和燒損率的實驗有關(guān)。煤焦配比、揮發(fā)分、通入氮氣的多少對除塵灰的多少有一定的影響,此處還需要摸索。
(4)耗電量,主要動設備(循環(huán)風機、除塵風機、循環(huán)水泵、鍋爐給水泵、除鹽給水泵、提升機等)的運行有關(guān),另外受天氣的影響因素比較大。12月份,車間考慮除塵效果不佳,提高了除塵風機的轉(zhuǎn)速,是本月電耗增減的一個原因。水冷套管水泵的投用,也是一個因素。
(5)產(chǎn)汽量與焦炭的產(chǎn)出成正比,目前車間的噸焦產(chǎn)汽率在0.62-0.65之間,一期平均0.62,二期平均0.65,產(chǎn)汽率偏高,屬于燒損比較大的區(qū)間。說明車間的燒損還需要進一步調(diào)整。
二、工藝管理:
1、工藝運行情況。干熄焦車間根據(jù)設備的運行情況,重新修訂了工藝操作流程,并對三級工藝參數(shù)進行了修訂。重要是把爐水指標作為車間一級控制參數(shù),規(guī)范了干熄率在98%以上。在定修及大修中,結(jié)合專家和工程師的建議,積極完善工藝操作方案和檢修方案,為干熄焦運行安全提供了保障。車間在經(jīng)過一、二期干熄焦系統(tǒng)檢修后,提高了對干熄焦的認識,為2019年大修提供了寶貴操作經(jīng)驗,。
2、加強業(yè)務培訓,提升員工素養(yǎng)。車間在龐工的努力下,利用 4個月時間完成了干熄焦焦爐內(nèi)部結(jié)構(gòu)3D圖,為干熄焦的培訓提供了直觀的培訓素材。車間將陸續(xù)完成干熄焦余熱鍋爐、除塵、汽輪機、循環(huán)水等系統(tǒng)的3D圖示,促使干熄焦的理論培訓提升一個新的臺階。車間根據(jù)現(xiàn)有工人的情況,率先實現(xiàn)了以汽輪機為試點的學習幫扶小組,實行半年來,汽輪機員工素養(yǎng)提升明顯,成績進步明顯,全員達到在崗位工藝的熟、精、尖。
3、2018年6月,車間成立了每周二進行的現(xiàn)場學習小組,干熄焦、汽輪機、篩運焦、發(fā)電分別由班長、工程師、技術(shù)員及特聘轉(zhuǎn)件進行授課,不斷提高員工的理論水平以指導操作。技術(shù)能手授課,充分發(fā)揮了員工的相互交流,協(xié)作功能;而且還促使員工之間合作、競爭,激發(fā)了學習熱情,挖掘了個體學習潛能,增大了信息量,使員工在互補促進中共同提高。車間于12月份與公司指定的月學習計劃進行合并,要求照片、臺賬、學習內(nèi)容進行統(tǒng)一整合,規(guī)范了學習模式。
4、成立攻堅克難小組。干熄焦車間積極向先進的生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)技術(shù)看齊,瞄準國際和國內(nèi)市場,不斷學習,不斷提高干熄焦的干洗焦率和發(fā)電能力,降低單耗。2018年初至今,逐步實施引入氮氣以降低焦炭燒損的實驗,實驗證明:干熄焦車間通過試驗后,燒損自4.1%降至1.6%,效果明顯。在發(fā)電方面,車間積極研究提高凝汽器真空以提高發(fā)電的課題,增加了溢流水箱、改善了冷油器換熱、新增噴淋管路等措施,提高了發(fā)電產(chǎn)量。目前車間的多個課題正在逐步推進。
5、技改技措。干熄焦車間提出技改技措50余項,完成項目46項,其中高位油箱改造,、汽輪機發(fā)電雙支改造、干熄焦車間循環(huán)水泵改造、水冷套管改造、乏汽回收陸續(xù)完成工程驗收,從而達到檢修、生產(chǎn)兩不誤的目的等等。技改及錯的實施有效的優(yōu)化了車間操作工藝,改善了工作環(huán)境,給運行與維護、安全生產(chǎn)提供了便利條件。2019年,車間將提出一部分改造,進一步優(yōu)化生產(chǎn)。
三、2018年工藝管理工作存在的不足:
1、工藝管理目標化、效率程度不高,缺少系統(tǒng)性。這將是車間下一步工作改進的重點。
2、欠缺學習知識的廣度和深度。平時的學習中,只注重操作,對理論方面的知識涉獵較少;只注重基本的知識,對有一定深度的業(yè)務知識涉獵較少。學習的知識缺乏理論上的深度和廣度,學習停留在表面上。車間針對此,要求車間進行了專業(yè)技能培訓、專家授課、現(xiàn)場講解等方式,將進一步提高員工的認知。2019年,只是深度和廣度的提升,是提升素養(yǎng)的重點方面。車間工藝管理目標,培養(yǎng)每一個員工成為獨當一面的人物。
四、2019年工作計劃:
1、繼續(xù)落實并開展工藝管理工作,完成干熄焦車間全年安全生產(chǎn)無事故的目標,促進干熄焦余熱發(fā)電安全、高效、穩(wěn)定的運行。
2、加強各項技術(shù)與技能培訓,提升員工素養(yǎng),加強團隊戰(zhàn)斗力、凝聚力的建設。
3、加強現(xiàn)場管理、設備管理,確保設備常年高效安全運行。
4、統(tǒng)籌安排,計劃并完成一、二期干熄爐系統(tǒng)的大修工作。
5、推陳出新,技改技措,節(jié)能降耗。
6、繼續(xù)做好出外對標學習工作。
干熄焦車間
2018年12月29日
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